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发布时间:2023-12-29 16:57:48 人气:0 来源:yfenergytech
在总结第一阶段试点工作经验后,精益化专项小组于11月初再次出发,前往西北某叶片后段智造基地,以扩大试点范围,拓展标准化成果。在到达现场后,我们根据基地的实际情况,与一线人员及现场管理人员进行了深入的交流和沟通,开展了相应的改进工作,初步取得了以下成果:
PART·1 车间定位划线
通过定位划线的方式,可以迅速确定设备、材料等的位置,从而减少人工寻找和搬运的时间,进而提高工作效率。这种定位划线的方式能够确保设备、材料等被放置在正确的位置,避免因放置不当而产生的误差和问题。此外,明确的定位划线还可以提高作业过程中的安全性,减少人员发生碰撞、跌倒等安全事故的风险。同时,定位划线也可以方便管理人员对设备、材料等进行管理和调度,提高作业效率。
PART·2 加强专项培训
为确保基地内生产流程的顺畅和高效,我们深入了解各生产环节,特别关注瓶颈工序。为解决这些问题,组织专项培训,以提高员工技能和操作水平。同时,我们还会对现场产品质量和工作成效进行抽查和复查,以确保培训效果的真实性和有效性。通过这些措施,能够确保生产过程的稳定性和高效性,提高产品质量和生产效率。
PART·3 升级标准化看板
针对基地生产情况,我们将在原有的基础看板制作基础上,进一步增加了基地堆场看板和异常情况梳理看板,升级了看板质量,优化了日常的管理。从而促进了工作的规范化、标准化和专业化,推进了基地的标准化建设。
PART·4 安装存储防震颤
由于原来的存储防震颤工序频繁的出现问题,该基地被甲方授权承接了存储防震颤工序的改进工作。为确保工作的顺利进行,专项小组第一时间赶到现场,对前期安装情况进行详细检查,并根据工艺文件要求总结出此工序的关键点。随后,我们对员工进行了全面的培训,以确保他们能够准确、熟练地完成安装工作。
在安装完成后,我们积极与相关人员进行了沟通,征求改进意见,以确保改进工作保质保量。截止到发文前,我们已经发运了十余套叶片,尚未收到甲方及风场的相关问题反馈。
PART·5 合理规划保交付
在11月份甲方增加交付任务的情况下,该基地管理与专项小组根据交付计划提前进行了自检自修,并将叶片入库发运的问题反馈至相关工序进行整改,以确保产品质量的稳定。由于基地车间内未供暖,温度较低,为了提高精修工作效率,团队提前一天将第二天需要维修的叶片提前找补,以缩短作业等待时间。
在交付时间紧迫的情况下,前缘保护膜由于温度较低而出现翘边现象,导致其质量不符合要求。经过认真考虑和反复试验,最终采取了边加热边操作的方案,确保了贴膜的质量符合要求。
以上五项,是我们精益化专项小组推进标准化管理,与西北某叶片后段智造基地团结协作,精心操作,所取得的一点新的成果。我们深信,管理无止境,企业的标准化管理工作大有可为,任重道远。我们决心更加努力工作,更加深入基层,理论联系实际,解决实际问题,不断总结新的经验,追求新的成果,作出新的贡献。